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JM改善法-LEADTIME实现时间缩短了32%

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2007年,诺维信启动缩短”LEAD TIME ---实现时间”的项目,涵盖从原料---生产---仓储---发货的全过程, 经过两年的时间将”LEAD TIME ---实现时间”缩短了32%。巨大的成就并非一蹴而就。

早在2003年,诺维信就开始接受 “ 精益生产”培训, 导入“ 精益”生产的基本理念。此后,诺维信曾经参加美国VIP与JFPS的 “精益实战模拟” 研讨, 对“ 看板”和 “精益”有了更加深刻全面的理解。2007年,诺维信参加的“流程型企业的精益生产”研讨,了解流程型企业开展精益的特点。此后在公司内部开展了JM改造。细致的学习最终开花结果。
王江明在讲述自己对JM理论的理解时,依旧怀抱着“在路上”的心态。据他介绍,在此之前,他已经广泛阅读了精益思想的经典著作,并且在2008年7月参加了卓制举办的TWI -JM模块TTT培训,获得日产训的TWI认证讲师资格。此后,2008年8月他第一次展开了为期两天的内训练课,对一线管理者进行JM内训。在对经理论培训后,每个学员选择与自己工作相关的项目进行改善。
此后的每1-2个月,在诺维信公司内部,都会由辅导员对改善项目进行跟踪辅导一次。直至今日,诺维信已经开展了9个改善项目,其中,全部改善项目5项;部分改善项目2项;1项改善项采用新方法,目前正在评估中。1项改善项目拟采用新方法,最后评估不可行,没有改善。
最为典型的案例是对分离设备的时间改善。
2008年4月,王江明发现分离设备的平均切换时间为:9.12小时。这一时间延误了整体生产的速度。对此,王江明对团队提出,08年的工作重点是如何最大限度的提升分离的生产能力,是否可以尝试将downtime时间控制到6小时。在大家根据传统方法改善之后,决定将downtime的时间定为8小时,制定出从上批生产结束到下批具备进料条件的标准流程。
在此之后,王江明尝试用JM的科学方法改善流程。
改善的方法
目的:通过最有效地使用现有的人员、机械及材料,是在短时间内,大量生产优质产品的有效方法。
第一阶段----分解作业:把现在方法的全部细节,毫无遗漏的详细记录下来。
第二阶段----对各细节进行自问:
为什么它是必要的?
它的目的是什么?
在哪里做好呢?
何时做好呢?
谁做最合适呢?
什么方法最好呢?
第三阶段----构思新方法
去除不需要的细节
尽可能合并细节
按照好的顺序重组细节
简化必要的细节
第四阶段----实施新方法
使上司接受新方法
使部属接受新方法
取得有关安全、品质、产量、成本的相关人员的最后的认可
把新方法付诸于工作,用到下次改善成功为止
承认别人的功绩
原料A的接收入库操作由原来的34步15分钟缩短到28步10分钟.
“在实际操作中发现,构思新的方法比较难,在尝试新方法的时候需要想得全,想得细,而且一个环节的改变创新要反复思考周全。同时,环节的改善并不是单部门的工作,需要跨部门沟通认可。”王江明说。
最终,他们通过JM方法,将分离设备的平均切换时间改善为6个小时,比改善前缩短了34.2%,比传统的改善缩短了25%。
诺维信因此每年可增加产能936小时,多生产32批产品,增加产值3000万元,利润近300万元。
据悉,在取得改善的初步成功后,更加坚定了诺维信推广JM的信心,2009年将继续深入开展改善项目。诺维信要求,一线管理者前三季度每季度自己用JM方法进行一个改善项目;一线管理者第四季度指导他人用JM方法进行一个改善项目;通过改善,人均实现创造价值3000元。

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