全面质量管理TQM应用案例
                                
                                    作者: 来源: 文字大小:[大][中][小]
                                QC小组活动的全过程包括:小组的选题、现场调查、原因分析、措施制定、措施实施、成果验证、成果巩固,以及进入下一个PDCA循环等内容。下面将从提高E系列窗式空调机一次装机合格率的案例出发,完整的介绍QC小组活动的全过程。 
QC小组概况与成员简介
◆小组概况
为了提高E系列窗式空调机一次装机的合格率,特以此为活动课题,成立了QC小组。如表12-1所示,我们可以从中清楚地了解到这个QC小组的成立时间、课题名称、课题注册、注册编号、小组成员数、活动频次,以及QC教育时间等基本信息。
 
表12-1   QC小组概况
	
		
			| 小组名称 | ×××QC小组 | 成立时间 | 1997年10月 | 
		
			| 格言 | 立足生产现场,解决实际问题 | 
		
			| 课题名称 | 提高E系列窗式空调机一次装机合格率 | 
		
			| 小组类型 | 现场型 | 组长 | ××× | 
		
			| 活动日期 | 1998.4.30至9.18 | 课题注册 | 98.05.10 | 
		
			| 小组成员 | 9人 | 注册编号 | QC17-006 | 
		
			| 活动频次 | 2次/月 | 活动时间 | 36小时 | 
	
	 
◆小组成员简介
在QC小组报告中,应该将QC小组的成员一一列举出来,这样不仅有利于增强小组成员的荣誉感,还能够吸引更多的员工加入到QC小组活动中来,同时也能不断地提高他们的质量意识。如表12-2,这个QC小组中共有九名成员,其中第六位就是QC小组的组长。从QC小组的人员构成上我们可以看出,小组的所有工作分为管理和技术两大类,如检验员、检验组长和检验主管等。
 
表12-2   QC小组的组成人员
	
		
			| 序 号 | 姓  名 | 性   别 | 文化程度 | 职   务 | 小组分工 | 
		
			| 1 | ××× | 男 | 本科 | 技术主管 | QC方案策划 | 
		
			| 2 | ××× | 男 | 本科 | 工 艺 员 | 方案实施 | 
		
			| 3 | ××× | 男 | 本科 | 检验主管 | 方案实施 | 
		
			| 4 | ××× | 男 | 大专 | 检验组长 | 方案实施 | 
		
			| 5 | ××× | 女 | 高中 | 检验组长 | 检    验 | 
		
			| 6 | ××× | 男 | 高中 | 组    长 | 协作实施 | 
		
			| 7 | ××× | 男 | 高中 | 班    长 | 协作实施 | 
		
			| 8 | ××× | 男 | 高中 | 检 验 员 | 检    验 | 
		
			| 9 | ××× | 女 | 高中 | 检 验 员 | 检    验 | 
	
	 
 
课题选择
QC小组成立之后的首要任务是进行选题,选题的时候必须要有充分而又科学的资料作为依据。如图12-1所示,公司下达的所有类型的空调机的一次装机合格率指标为不低于98%,而目前E系列窗式空调机投产后一次装机的平均合格率仅为94.6%,离目标尚差3.4%。因此,QC小组就以此作为小组活动的攻关项目,即提高E系列窗式空调机的一次装机合格率。
现状调查
选题结束之后要进行现状调查,从而能够确定所获取的资料或质量现象是否是真实的,然后用数据的方式表达出来。本案例中,QC小组通过对以往的E系列窗式空调机的发货和装箱情况进行调查,获得的数据结果如表12-3所示。
 
表12-3   E系列窗式空调机一次装机合格率统计数据
	
		
			| 生产日期 | 生产台数 | 返修总数 | 一次装机合格率 | 
		
			| 98.3.1-30 | 8924 | 503 | 94.4% | 
		
			| 98.4.1-30 | 15524 | 811 | 94.8% | 
		
			| 合计 | 24448 | 1310 | 94.6% | 
	
	 
从E系列窗式空调机首次批量生产以后,根据车间的检验日报表数据可以看出,1998年3月和4月的一次装机合格率平均是94.6%,显然不符合公司要求。因此,在合格率方面确实还存在有待改进的地方,QC小组活动也就有了明确的目标。
如图12-2所示,QC小组运用排列图来进行分析后发现:前围板螺钉断裂是影响一次装机合格率的A类因素,半圆管泄漏、外箱刮花和风轮震荡等则是次要原因。这样就可以得出调查结论:前围板螺钉断裂是造成装机不合格的主要原因。
目标的确定与论证
◆目标的确定
既然已经找出造成装机不合格的主要原因是前围板螺钉断裂,那QC小组随后就可以根据公司的生产情况以及与其他产品的对照,确定小组活动的攻关目标,即把E系列窗式空调机的一次装机合格率从目前的平均94.6%提高到98%,如图12-3所示。
◆目标论证
确定小组的质量改进目标以后,还需要对目标进行论证,让数字来说话。这个QC小组的论证过程如下:首先,公司下达给车间的合格率指标是建立在大量的数量统计基础之上的,说明指标达到98%是合理的,E系列窗式空调机合格率必须达到98%;其次,E系列窗式空调机在设计试生产当中的合格率都达到98%以上;第三,根据《检验日报表》统计数据,3月16日和4月2日两天一次装机合格率达到96.3%和97.4%,接近目标值。由此可见,合格率98%的目标是合理的。
原因分析
如图12-4所示,这个QC小组运用因果分析图来分析前围板螺钉断裂的原因。从鱼刺图中分析并经过试验测试得出结论:螺钉硬度偏高、底盘尺寸不合格和风批咀短是主要原因,而螺钉抗扭强度偏小、螺钉螺纹直径偏大和前围板尺寸不合格并不是主要原因。这样,整个QC小组就把解决问题的核心集中到了三个主要原因:螺钉硬度偏高、底盘尺寸不合格、风批咀短。 
制定对策
为了解决前围板螺钉断裂的问题,这个QC小组按部就班的列出了对策表,如表12-4所示。表中对螺钉硬度偏高、底盘尺寸不合规格、风批咀短等指标进行了数量的评估,找出相关数据来支持所分析出来的原因,并提出了相应的对策来预防问题的发生。
 
表12-4   前围板螺钉断裂问题对策表
	
		
			| 序号 | 主因 | 对策 | 目  标 | 措  施 | 地点 | 责任人 | 完成 时间
 | 
		
			| 1 | 螺钉硬度偏高 | 要求外协厂提供符合要求的螺钉 | 将标准值控制在450-750 | 1.向测试中心提出,加严螺钉检查要求 | 测试中心 | ××× | 98.6.25 | 
		
			| 2.由车间会同测试中心、外协厂共同制定螺钉质量允许接受水平 | 车间会议室 | 
		
			| 2 | 底盘孔径不合格 | 要求外协厂提供符合要求的底盘 | 将孔径尺寸控制在设计值 | 1.要求外检组按照公司加严抽样方案进行检验 | 车间外检组 | ××× | 98.6.25 | 
		
			| 2.由车间和外协厂共同制定底盘尺寸控制水平 | 车间会议室 | 
		
			| 3 | 风批咀短 | 加长风批咀 | 螺钉打入质量全部合格 | 1.确定满足要求的风批咀长度 2.进行试生产
 3.合格后投入使用
 | 车间维修组 | ××× | 98.6.20 | 
	
	 
实施对策
这个QC小组通过应用对策表挖掘出了更深层次的原因,并将对策表中提出的各项解决措施落实到实处:
Æ自攻螺钉硬度的改进:加强外协厂螺钉质量检验,要求外协厂不良品率控制在0.5%内
Æ底盘孔径尺寸的改进:要求加强底盘进货管理和质量检验,向外协厂提出分析事故原因
Æ加长风批咀的长度
效果检查
通过对螺钉硬度偏高、底盘尺寸不合格、风批咀短三个方面问题的解决,这个QC小组对活动过程中的效果进行了检查和统计。从表12-5中可以看出:随着活动的逐步推进,问题一个一个被解决,一次装机合格率也在不断的提高,甚至超过了预定的目标值。这些都说明QC小组活动是富有成效的。
表12-5   QC小组的活动成果
	
		
			|  | 生产日期 | 生产台数 | 返修数 | 前围板螺钉断裂数量 | 一次装机合格率 | 
		
			| 活动中 | 5.3-5.30 | 6760 | 398 | 291 | 94.1% | 
		
			| 6.1-6.20 | 5120 | 204 | 154 | 96% | 
		
			| 合计 | 11880 | 602 | 445 | 95% | 
		
			| 活动后 | 6.22-6.29 | 3300 | 52 | 4 | 98.4% | 
		
			| 6.30-7.6 | 3139 | 38 | 2 | 98.8% | 
		
			| 7.7-7.14 | 3259 | 43 | 3 | 98.7% | 
		
			| 合计 | 9698 | 133 | 9 | 98.6% | 
	
	 
工作效益
为了制作出漂亮的QC小组成果报告,这个QC小组专门请教了财务部门,让财务部门为他们做成本核算。如表12-6所示,QC小组取得的效益就是单台节约成本0.188元,6月1日到9月15日期间,这个QC小组给企业带来的直接经济收益是13900元。
表12-6   QC小组活动为企业带来的经济收益
	
		
			| 评估项目 | 计算公式 | 计算结果 | 
		
			| 单台机增加成本 |  | 
 | 
		
			| 活动前单台返修损失 |  |  | 
		
			| 活动后单台返修损失 |  | 
		
			| 返修损失节约 | 活动前后单台返修损失差-单台增加成本 |  | 
		
			| 6.1-9.15期间取得的直接经济效益: 
 0.188元/台×74006台=13913.3元
 | 
	
	 
巩固措施
很多人认为,QC小组获得丰富的收益之后就应该结束活动了,实际上这种想法是不正确的。当QC小组发表成果报告之后,还需要采取一系列的跟进措施,保持和巩固质量改进活动取得的成果,使其能够长期延续下去。
为此,这个QC小组进行了一些标准化的工作,使活动成果得以固化。他们将螺钉硬度编入检验指导书,指导今后的生产工作;将底盘孔径定为标准,编入检验作业指导书。此外,他们还重新编写工序作业指导书,明确了对风批咀的质量要求。
活动体会和下一步打算
QC小组活动所取得的有形成果已经用数据和图表的形式表达了出来,这时候还需要将活动所获得的无形成果也总结出来。这个QC小组的体会归结为三个方面:第一,提高了QC小组团队的作战能力;第二,解决了生产中的问题,给企业带来了一定的经济收益;第三;增强了小组成员的质量意识,提高了解决问题的能力。
经过这段时间的质量攻关活动,原来影响质量的A类因素已经降到了B类或C类,而空调机的半圆管泄漏问题又成为影响空调机质量的A类因素。于是,QC小组将改善半圆管泄漏问题作为小组下一次活动的课题,从此QC小组活动又将进入一个新的PDCA循环。